近来得悉,今年年初以来,中国石油西南油气田公司以采气工艺为抓手,锚定“老井复产稳产”方针,在老气田科学展开“压舱石”工程,全面摸排老井情况,量体裁衣施行“一井一策”行动,收到显著作用。1至7月,西南油气田对70余口老井展开工艺办法,累计增产天然气超4300万立方米,较去年同期添加166%,跑出了老井挖潜增量“加速度”。
西南油气田在2023年投产4套负压采气工艺现场的根底上,积极展开选井和工艺证明。新投运的2套负压采气工艺设备,成功让麻8井等关停井复产,促进了负压采气工艺技术高效推广使用。上半年,选用负压采气工艺复产增产的老井增至13口,日增产天然气超8万立方米,累计增产天然气超1100万立方米,较2023年同期添加121%,负压采气复产气量完成大幅添加。
为充沛吸收页岩气渠道增压工艺规模化使用的成功经验,西南油气田结合惯例气井办理的特色,在惯例老气井推广使用集输站增压采气工艺办法。岳114井站初次施行惯例老气井会集增压获得成功,站内集输的5口老气井完成复产增产,日增天然气超1.7万立方米,上半年累计增产天然气320多万立方米,增压采气工艺增产作用显着。
西南油气田发挥车载压缩机气举作业的优势,优化出产运转办理程序,有用缩短作业前期的准备时间,快速呼应项目建筑设计企业需求。上半年,累计施行47井次,增产天然气1600多万立方米。针对磨溪气田一口老井的详细情况,西南油气田优化现场作业人员装备,强化设备日常保护,完成长时间24小时接连作业安稳运转,上半年累计增产天然气530多万立方米。
西南油气田继续推广使用“柱塞+间开”、电潜泵等老练井下排水采气工艺,在井26井接连运转电潜泵工艺。上半年,井26井采气工艺运转平稳高效,日增产天然气超3.5万立方米,累计增产天然气630多万立方米。在邛西8井等井施行“柱塞气举+间开”工艺,上半年累计增产天然气近250万立方米,经过井下排水采气工艺,完成关停井复产。
下一步,西南油气田将加强老练采气工艺在老井挖潜方面的使用,评价和引入新技术、新工艺,不断拓宽老井挖潜作业“武器库”,强化工艺使用现场盯梢及优化调整,高效完成关停老井复产、低效老井增产,为公司高质量上产500亿立方米夯实根底。